该试验区地层温度67℃,注入海水矿化度32611mg·L-1,原油粘度207.6 mPa·s,渗透率2257×10-3μ㎡,孔隙度33.9%,孔喉直径15.4μm。通过3口注水井向试验区注入0.01倍孔隙体积的海水配制的调驱液13.05×104m3,微球用量226t。调驱后井口注入压力提高了1~2MPa,对应油井平均含水下降了7.6%(见下表),截止到2010年3月已累积净增油51539t。中心井CB25A-4井调驱转后续水驱后四年含水仍稳中有降,有效期长达1460d。
从油井的动态变化评价效果
试验区的见效油井的含水率有不同程度的下降(平均含水率下降了7.6%),到2009年1月,试验区净增油15275t。
24A-4(中心井)采油曲线